今天的目標只有一個:幫線鋸機做一個吸塵轉接頭,讓它終於能接上工作室裡的吸塵器。原廠出塵口是 36mm 的圓孔,但吸塵器軟管外徑是 32mm,差了 4mm,每次開機粉塵就往外飄,防塵口罩戴得再緊也擋不住木屑的氣味,這個問題放著忍了半年,今天決定一次解決。
先用遊標卡尺量清楚:線鋸機出口內徑 36.2mm,軟管外徑 32.0mm。設計一個直筒轉接頭——外端(插入線鋸機那端)外徑 35.8mm、長 20mm,做過渡配合,比孔徑小 0.4mm,手轉即可插入;內端(接軟管那端)內徑 32.5mm、長 20mm,留 0.5mm 給軟管摩擦緊配;壁厚 3mm,總高 40mm。FreeCAD 建模約二十分鐘,PrusaSlicer 預覽確認沒有懸空超過 45° 的部位,不需要支撐材。
第一次列印,直接失敗:
- 材料:倉庫裡存放約八個月的 PLA 1.75mm 白色線材
- 噴頭 210°C,熱床 60°C,層高 0.2mm,外圈三圈
- 填充 30% 格子形,列印速度 50mm/s,縮退 5mm @ 45mm/s
列印開始沒多久,噴頭就偶爾發出「滋滋」的細小聲。底部第五層開始翹邊(warping),外徑那端出現約 0.8mm 的弧形變形,試插完全塞不進去。診斷原因:PLA 受潮,列印時水分氣化導致材料膨脹不均、收縮也不規則。戴上護目鏡和防塵口罩,把線材拆下,放進烘料機 65°C 烘四小時。
等烘料的空擋決定直接換材料。找出一捲較新的 PETG:吸濕性比 PLA 低、韌性更好、熱變形溫度約 70°C(PLA 約 55°C),接頭長期插在吸塵器上偶爾有熱風吹過,這個用途下比較適合。重新切片調整參數:
- 噴頭 235°C,熱床 80°C
- 縮退改 2mm @ 25mm/s(PETG 縮退太多容易拉絲)
- 第一層速度 25mm/s,其他層 40mm/s
- 冷卻風扇前三層關閉,之後開到 50%
第二次列印花了 38 分鐘,沒有翹邊,表面有 PETG 特有的微光澤。游標卡尺量成品:外徑 35.85mm,內徑 32.45mm,都在預期公差內。插進線鋸機出口需要稍微旋轉施力,固定後不鬆脫;軟管那端也夠緊,不用纏膠帶。開機打了一段 6mm 椴木板,桌面只剩一薄層細粉,大部分木屑都被吸進去,目前夠用。這個問題忍了半年,結果主要時間都浪費在那捲受潮的 PLA 上。
下次改這樣:軟管那端加做帶倒扣的卡扣設計(snap fit),拆洗時不用硬拔;壁厚從 3mm 降到 2mm,靜態夾持件不需要那麼厚,可省約 15% 列印時間;插入端加 1mm 導角,入口更順。
#DIY #3D列印 #工作室日誌 #吸塵