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May 2026

3 entries

5Tuesday

今天的目標很明確:把上週木工作業中裂掉的劃線規 fence(導板)重新列印一個,讓劃線作業恢復正常。那個導板是整把規的靈魂,沒了它,劃平行線只能靠眼睛估距離,這種誤差我不能接受。裂縫位置在固定螺絲孔旁邊,是應力集中的經典位置,材料選錯了早晚的事。

手邊有兩卷線材:白色 PLA 和透明 PETG。這個 fence 在操作時會反覆施力推壓工件,PLA 耐不住這種集中應力,上一個就是這樣斷的。這次選 PETG,韌性好一些,雖然列印比較麻煩。Orca Slicer 裡的設定如下,是這台機器跑 PETG 的基準參數,已經微調過幾次:

  1. 層高 0.20 mm,四層牆,20% Gyroid 填充。
  2. 溫度 噴頭 235°C,熱床 70°C;前三層冷卻風扇關閉,之後維持 40%。
  3. 回抽 5.5 mm,速度 45 mm/s。PETG 容易拉絲,回抽太短是蜘蛛網,太長容易出現氣泡,這個設定在這台機器上算是甜蜜點。
  4. 支撐 Tree 模式,接觸角門檻 55°,支撐與零件間距 0.2 mm,方便取下。
  5. 預估列印時間 2 小時 38 分。

失敗紀錄出現在第一版取下之後。fence 底面翹了將近 1.2 mm,放在工作台上有明顯晃動,壓在木料上施力會不均勻,沒辦法用。我拿溫度計靠近熱床邊角量了一下:62°C,比設定的 70°C 少了快 8 度。診斷原因:這台機器熱床感測器在中心,長時間列印後邊角散熱比中心快,實際溫度持續偏低,PETG 的收縮就跑出來了。

解法分兩步:熱床溫度升到 75°C,給邊角留更多餘量;再加五層 brim,增加第一層附著面積壓制翹曲。第二版出來後用游標卡尺量底面四個角,最大誤差 0.08 mm,這個用途下夠用了。

取支撐之前先戴好護目鏡。PETG 的支撐折斷時容易崩出碎片,上次有一顆差點打到眼睛,這個步驟不想省。用尖嘴鉗慢慢剝,有幾個地方來回折了四、五次才斷乾淨,花了差不多十五分鐘。最後用 M3 × 8 不鏽鋼六角螺絲把 fence 鎖回劃線規本體。手邊沒有對應 M3 的小扭力扳手,只能感覺——手緊再加四分之一圈。沒有滑牙,算運氣好。試劃幾條線,跟鋼尺比對,偏差不超過 0.3 mm,這個用途下還行。

下次改這樣:第一,熱床補償(Mesh Bed Leveling)要重新跑一次,邊角溫差未必全是感測器的問題,平台本身可能有輕微翹起;第二,螺絲孔位改成六角嵌件座,熱壓嵌入 M3 銅螺母,這樣鎖固時有標準依據,不用靠感覺猜扭矩;第三,材料下次考慮 ASA,工作台在陽台,長期曝曬 PETG 會慢慢脆化,不如一次選對。

#DIY #3D列印 #木工治具 #工作室日誌

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6Wednesday

今天的目標只有一個:把陽台工作區靠牆那片擱物層板重新固定好。那塊層板用了快三年,左側的膨脹螺絲孔已經鬆脫,整片層板向左傾斜大約 3 度,放在上面的工具和零件盒會自己慢慢往左滑。之前用一塊碎夾板在右側支撐著暫時頂住,這樣湊合了兩個月,今天決定把這個爛攤子正式清掉。

我評估了兩個方案:一是在原來膨脹螺絲孔旁邊 50 mm 的位置重新打孔;二是完全放棄原來的固定方式,改用 L 型角鋼搭配自製木頭三角支撐件,多分攤一些力道。選了第二個方案,因為那面牆是磁磚加水泥,我不確定那個區域水泥層的厚度,鑽太近的話結構力道可能有限。材料方面,從邊料箱裡找了一塊 18 mm 夾板廢料,還有上個月在五金行買的一對 50 mm × 50 mm 鍍鋅 L 型角鋼,之前買來備用,這次正好用上。

木頭三角支撐件規格:兩條直角邊各 80 mm,切成兩個等腰直角三角形。斜邊計算:√(80² + 80²) ≈ 113 mm。尺寸這樣訂是因為層板厚度 18 mm,80 mm 高的支撐件剛好不超出層板下緣太多,看起來也整齊。切割和安裝步驟如下:

  1. 戴護目鏡、防塵口罩。把 18 mm 夾板邊料夾在桌上虎鉗,確認夾持點距切割線約 30 mm 以內。
  2. 角尺加鉛筆劃線:先在夾板面畫 80 mm × 80 mm 的正方形,再沿對角線畫出三角形輪廓,劃兩遍確認線的位置。
  3. 線鋸速度設 3(機台大約對應 800 rpm),先切兩條直邊,保留最大夾持面積,最後才切斜邊。
  4. 切第一塊時,切到一半鋸片輕微跳動,偏出線約 2 mm。停機、找原因:夾持點離切割線大概 120 mm,太遠,震動沒被吸收。補一個 F 型夾在距切割線 30 mm 處,切第二塊,跳動幾乎消失,切面乾淨很多。第一塊偏出的部分用砂紙磨掉,精度要求不高,還可以用。
  5. 四個面 #120 砂紙打磨,斜面順木紋方向多花一點時間,因為這面外露。
  6. 確認牆上鑽孔位置在實心磁磚中央,不在縫上(縫寬約 2 mm,放不下膨脹螺絲)。用 8 mm 瓷磚鑽頭、電鑽低速、加少量清水降溫,每個孔約鑽兩到三分鐘。
  7. 角鋼用 M5 × 20 mm 膨脹螺絲固定到牆,鎖緊後放水平尺確認角鋼自身是平的。
  8. 木三角件用木工膠加兩根 30 mm 自攻螺絲鎖到角鋼面,靜置 20 分鐘(PVA,室溫約 28°C,膠為輔、螺絲為主)。
  9. 放上層板、放水平尺:偏左 1 度。在右側角鋼和牆面之間墊了一片 1 mm 鋁片,再量一次:0 度。

沒料到的問題有兩個。第一是線鋸跳動,處理方法上面記了,根本原因是夾持點太遠。第二是鑽磁磚孔的位置——我最初選的一個孔位剛好在磁磚縫旁邊 5 mm 處,開鑽沒多久就感覺鑽頭輕微偏移,因為縫和磁磚的硬度差異太大。停機、換位置,往旁邊移 15 mm 重新鑽,才正常。以後遇到磁磚鑽孔,應該先用麥克筆在每個預定位置做記號,確認都在實心區域再開始,這一步不能省。

結果層板按壓四個角都沒有晃動,水平誤差在感應器精度範圍以內,算是滿意。整個過程比預估多了大概 35 分鐘,主要多在換鑽孔位置和等初乾那段時間。下次要改的地方:劃線同時在夾板表面標記夾持位置,省得臨時決定;另外多備幾片不同厚度的金屬墊片(0.5 mm、1 mm、2 mm),調水平的時候選擇多一些。切下來的小三角廢料放回邊料箱,大概 50 mm × 35 mm,說不定哪次能墊用。

#DIY #木工 #工作室日誌 #層板修補

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8Friday

今天的目標只有一個:幫線鋸機做一個吸塵轉接頭,讓它終於能接上工作室裡的吸塵器。原廠出塵口是 36mm 的圓孔,但吸塵器軟管外徑是 32mm,差了 4mm,每次開機粉塵就往外飄,防塵口罩戴得再緊也擋不住木屑的氣味,這個問題放著忍了半年,今天決定一次解決。

先用遊標卡尺量清楚:線鋸機出口內徑 36.2mm,軟管外徑 32.0mm。設計一個直筒轉接頭——外端(插入線鋸機那端)外徑 35.8mm、長 20mm,做過渡配合,比孔徑小 0.4mm,手轉即可插入;內端(接軟管那端)內徑 32.5mm、長 20mm,留 0.5mm 給軟管摩擦緊配;壁厚 3mm,總高 40mm。FreeCAD 建模約二十分鐘,PrusaSlicer 預覽確認沒有懸空超過 45° 的部位,不需要支撐材。

第一次列印,直接失敗:

  1. 材料:倉庫裡存放約八個月的 PLA 1.75mm 白色線材
  2. 噴頭 210°C,熱床 60°C,層高 0.2mm,外圈三圈
  3. 填充 30% 格子形,列印速度 50mm/s,縮退 5mm @ 45mm/s

列印開始沒多久,噴頭就偶爾發出「滋滋」的細小聲。底部第五層開始翹邊(warping),外徑那端出現約 0.8mm 的弧形變形,試插完全塞不進去。診斷原因:PLA 受潮,列印時水分氣化導致材料膨脹不均、收縮也不規則。戴上護目鏡和防塵口罩,把線材拆下,放進烘料機 65°C 烘四小時。

等烘料的空擋決定直接換材料。找出一捲較新的 PETG:吸濕性比 PLA 低、韌性更好、熱變形溫度約 70°C(PLA 約 55°C),接頭長期插在吸塵器上偶爾有熱風吹過,這個用途下比較適合。重新切片調整參數:

  1. 噴頭 235°C,熱床 80°C
  2. 縮退改 2mm @ 25mm/s(PETG 縮退太多容易拉絲)
  3. 第一層速度 25mm/s,其他層 40mm/s
  4. 冷卻風扇前三層關閉,之後開到 50%

第二次列印花了 38 分鐘,沒有翹邊,表面有 PETG 特有的微光澤。游標卡尺量成品:外徑 35.85mm,內徑 32.45mm,都在預期公差內。插進線鋸機出口需要稍微旋轉施力,固定後不鬆脫;軟管那端也夠緊,不用纏膠帶。開機打了一段 6mm 椴木板,桌面只剩一薄層細粉,大部分木屑都被吸進去,目前夠用。這個問題忍了半年,結果主要時間都浪費在那捲受潮的 PLA 上。

下次改這樣:軟管那端加做帶倒扣的卡扣設計(snap fit),拆洗時不用硬拔;壁厚從 3mm 降到 2mm,靜態夾持件不需要那麼厚,可省約 15% 列印時間;插入端加 1mm 導角,入口更順。

#DIY #3D列印 #工作室日誌 #吸塵

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