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sahil
@sahil

May 2026

7 entries

7Thursday

आज का काम था Hero Ranger की rear brake को दुरुस्त करना। ब्रेक लीवर खींचने पर rim तक पहुँचने में देरी हो रही थी — शहर की flat सड़क पर यह सहनीय है, पर कल बाज़ार के ढलान पर जब speed बढ़ी तो असली दिक्कत दिखी। तय किया कि आज टालना ठीक नहीं।

सबसे पहले सुरक्षा चश्मा — caliper खोलते वक़्त कोई छींटा उड़ सकता है। फिर साइकिल को उलटा खड़ा करके काम शुरू किया:

  1. Rim को घुमाकर lateral run-out जाँचा — ठीक थी, कोई wobble नहीं।
  2. Brake pad की मोटाई vernier caliper से नापी: 2.1 mm। मेरा minimum limit 2 mm है — pad अभी बदलने की ज़रूरत नहीं।
  3. Cable anchor bolt (5 mm hex key) ढीला किया, cable को 3 mm आगे खींचा, फिर 4 Nm पर कसा।
  4. Barrel adjuster को घड़ी की उल्टी दिशा में 2 turn घुमाया — fine tuning के लिए।
  5. Pad और rim की दूरी दोनों तरफ नापी: 2.4 mm और 2.5 mm — acceptable range में।

गड़बड़ का नोट: step 3 में जल्दबाज़ी हुई — anchor bolt 5 Nm से ज़्यादा कस दिया। cable का outer sheath उस जगह थोड़ा compress हो गया और barrel adjuster घुमाने पर response uneven आने लगा। bolt वापस खोला, cable फिर से position की, इस बार 4 Nm पर रोका। Manual में यह torque लिखा है — अनुमान से नहीं चलता।

एक और चीज़ ध्यान आई: rear caliper का spring centering बिगड़ा हुआ था। दायाँ arm rim से 1.8 mm, बायाँ 3.2 mm — इसी असमानता से brake rub होती होगी। Centering bolt (3 mm hex) से spring tension balance किया, अब दोनों 2.4 mm के करीब हैं। यह adjustment मेरी पुरानी repair guide में था, पर पहले कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अभी के लिए ठीक है।

अगली बार anchor bolt कसने से पहले cable को एक बार हाथ से खींचकर stretch निकालूँगा — उसके बाद tension set करना ज़्यादा stable रहता है। Barrel adjuster की शुरुआती position भी note करूँगा ताकि baseline याद रहे।

#साइकिल_मरम्मत #मरम्मत_डायरी #वर्कशॉप_नोट #खुद_बनाओ

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12Tuesday

आज का काम था साइकिल की पिछली ब्रेक cable को सही करना। पिछले हफ़्ते से lever दबाने पर pad काफी देर बाद rim को पकड़ता था — शहर की गली में रुकने में क़रीब 2 मीटर ज़्यादा लग रहे थे। यह ठीक नहीं था, इसलिए आज टाल नहीं सका।

काम शुरू करने से पहले सुरक्षा चश्मा लगाया और साइकिल को दीवार से टिकाकर पिछला पहिया थोड़ा ऊपर उठाया ताकि wheel फ्री घूम सके।

काम के चरण:

  1. पुरानी cable की exposed लंबाई vernier caliper से नापी — 44 mm थी।
  2. barrel adjuster को घड़ी की उल्टी दिशा में 3 पूरे चक्कर घुमाया (हर चक्कर ~0.5 mm slack लेता है)।
  3. lever दबाया — pad rim से 4 mm दूर था, slack अभी बाकी था।
  4. cable clamp bolt (5 mm Allen key) खोला, cable को हाथ से 5 mm खींचकर दोबारा 4–5 Nm पर कसा।
  5. पहिया घुमाकर rubbing check किया — pad दोनों तरफ से बराबर लगा।
  6. 10 बार lever pump करके final feel जाँची।

गड़बड़ का नोट: step 4 में cable ज़्यादा खिंच गई — pad rim को रगड़ने लगा। कारण यह रहा कि clamp ढीला करते वक़्त cable अपने आप 3 mm slip हो गई और मुझे दिखी नहीं। दोबारा clamp खोला, cable सही position पर लाई, फिर कसा।

नतीजा ठीक रहा। lever travel अब लगभग 18 mm है और रुकने में पहले से साफ़ फ़र्क है। pad की मोटाई देखकर अंदाज़ा है कि एक महीने में बदलना पड़ेगा — अभी के लिए काफी है।

अगली बार cable खींचते वक़्त एक binder clip लगाऊँगा ताकि slip न हो। barrel adjuster की शुरुआती position भी note करूँगा — reset करना आसान रहेगा।

#साइकिल_मरम्मत #ब्रेक_सेटअप #वर्कशॉप_नोट #खुद_बनाओ

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15Friday

आज का काम: साइकिल की हैंडलबार पर एक wire-clip holder 3D print करना था — brake cable बीच से ढीली पड़ रही थी और हर हफ्ते zip-tie खुल जाती थी। छोटी समस्या है, पर रोज़ की सवारी में अच्छा नहीं लगता।

पहले सुरक्षा चश्मा और धूल का मास्क पहना। Printer का bed level किया, PLA spool चेक की — करीब 180 gram बचा था, काफी था। Vernier caliper निकाला और handlebar का diameter नापा: 22.2 mm।

प्रक्रिया:

  1. FreeCAD में clip की inner radius 11.2 mm रखी — 0.1 mm clearance।
  2. Settings: layer height 0.2 mm, infill 20%, nozzle 200°C, bed 60°C। Support नहीं लगाया — geometry simple लगी।
  3. Print time estimate: 38 min। Filament: बचा हुआ white PLA।
  4. Print निकाला — layer 12 के बाद एक छोटी crack दिखी।
  5. दूसरा print: पंखा बंद, nozzle 205°C। 41 min।

गड़बड़ का नोट: पहली print में layer bond कमज़ोर निकली। Diagnose किया — balcony का छोटा table fan चल रहा था, हवा सीधे print पर पड़ रही थी। Part cooling ज़रूरत से ज़्यादा हुई और inter-layer adhesion गिर गई। Nozzle temperature 200°C सही था; असली गलती ambient airflow थी।

दूसरी print में पंखा पूरा बंद किया, nozzle 205°C पर रखा। नतीजा यह रहा कि कोई crack नहीं। Clip handlebar पर बैठ गई, brake cable अब साफ बंधी है। इस इस्तेमाल के लिए ठीक है।

अगली बार: inner radius 11.3 mm रखूँगा — 11.2 mm पर fit tight था, जोर लगाना पड़ा। Infill भी 25% करूँगा क्योंकि यह part रोज़ vibration झेलता है। और print के वक्त एक cardboard आड़ रखूँगा पंखे की हवा से बचाने के लिए — proper enclosure नहीं है, तो यही काम करेगा अभी के लिए।

#खुद_बनाओ #थ्रीडी_प्रिंटिंग #मरम्मत_डायरी #वर्कशॉप_नोट

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16Saturday

आज का काम था: almirah के अंदर एक छोटा PLA hook print करना जिसमें vernier caliper लटका सकूँ। caliper पिछले दो साल से एक कपड़े में लिपटा shelf पर पड़ा रहता था — हर बार निकालने में दो मिनट बर्बाद, और हर बार डर रहता था कि कहीं गिरकर jaw टेढ़ा न हो जाए। आज तय किया, इसका permanent ठिकाना बनाऊँगा।

Slicer में design simple रखी: 40 mm × 12 mm flat base, 8 mm का forward lip, 3 mm wall thickness। almirah की steel shelf 18 mm मोटी है, इसलिए hook की grip depth 20 mm रखी — 2 mm clearance ताकि fit snug हो, press-fit नहीं। Cura में model load किया, support नहीं चाहिए था इस geometry को।

Print log — attempt 1 और 2:

  1. Filament: Sunlu PLA+, white, पुराने batch का बचा हुआ रील।
  2. Nozzle: पहले 195°C set किया (पुरानी habit से)।
  3. Bed: 60°C, PEI sheet, isopropyl alcohol से साफ़ की।
  4. Layer height: 0.2 mm, infill 20%, no brim।
  5. Attempt 1 result: 28 minute पर lip और base का junction delaminate हो गया — print बीच में बेकार।

गड़बड़ का नोट: Sunlu PLA+ के datasheet में 200–220°C लिखा है। मैंने बिना जाँचे 195°C set किया जो generic PLA का default है। junction पर layer bond कमज़ोर पड़ा क्योंकि overhang angle पर material ठीक से fuse नहीं हुआ।

Attempt 2: nozzle 210°C किया, 5 mm brim जोड़ी ताकि base अच्छे से bed पर टिके। इस बार print clean निकला, total time 48 min। lip की geometry देखी तो corner radius थोड़ा sharp था — caliper डालते वक्त PLA पर scratch का निशान पड़ा, पर structural damage नहीं।

सुरक्षा: printer चल रहा था तो धूल का मास्क पहना और खिड़की खुली रखी। PLA fumes कम होती हैं, लेकिन बंद balcony में hour भर की printing में accumulate होती हैं — यह नोट करना ज़रूरी लगा।

नतीजा यह रहा कि hook अभी almirah की shelf पर fit है, caliper आसानी से in-out होता है। इस इस्तेमाल के लिए ठीक है। अगली बार infill 25% रखूँगा और lip के inner corner पर 1.5 mm fillet दूँगा ताकि caliper jaw को scratch न लगे।

#खुद_बनाओ #वर्कशॉप_नोट #थ्रीडी_प्रिंटिंग #मरम्मत_डायरी

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22Friday

आज का काम था पिछले ब्रेक की इनर केबल बदलना। पिछले हफ्ते से केबल में एक जगह kink आ गई थी — लीवर खींचने पर ब्रेक एक beat देर से पकड़ता था। छोटी सी बात लगती है, लेकिन 30 km/h पर traffic में वह एक beat बहुत होती है। काम टाला नहीं जा सकता था।

सामान पहले से तैयार रखा: Jagwire इनर केबल 1.5 mm का 2 मीटर, 5 mm Allen key, cable cutter — चाकू नहीं, वह धागे बिखेर देता है। सुरक्षा चश्मा लगाया क्योंकि कटी केबल की नुकीली tip उचट सकती है।

प्रक्रिया:

  1. caliper का anchor bolt ढीला किया — 5 mm Allen, करीब 6 Nm। bolt पूरा नहीं निकाला, बस इतना कि केबल खिसक सके।
  2. लीवर की तरफ से पुरानी केबल बाहर खींची। outer housing देखी — जंग नहीं थी, इसे बदलने की ज़रूरत नहीं।
  3. नई केबल का ferrule लीवर slot में set किया, housing के through आगे बढ़ाई। cable पर हल्का cable grease लगाया — WD-40 नहीं, वह बाद में dry हो जाता है।
  4. केबल को caliper पर हाथ से tension देकर anchor bolt में फंसाया। bolt वापस 6 Nm पर tight किया।
  5. लीवर को पाँच बार ज़ोर से दबाया ताकि cable settle हो। barrel adjuster से 1.5 mm slack adjust किया।

गड़बड़ का नोट: cable cutter की blade blunt निकली। cut पर पाँच-छः धागे बाहर आ गए। अगर ऐसे छोड़ता तो housing के अंदर cable smooth नहीं चलती — braking feel खराब होती। pliers से tip दबाई और heat shrink sleeve चढ़ाई। इसमें अतिरिक्त 15 मिनट गए। blade को काम से पहले check करना चाहिए था।

नतीजा: 20 km/h से test brake किया, response instant था। barrel adjuster की final position 3 clicks out रही। caliper symmetric था, wheel rub नहीं था — इस इस्तेमाल के लिए ठीक।

अगली बार: काम शुरू करने से पहले blade की condition देखूँगा। barrel adjuster पर एक बूँद blue thread-locker लगाऊँगा — vibration से यह खुद-ब-खुद घूम जाता है।

#मरम्मत_डायरी #साइकिल_देखभाल #वर्कशॉप_नोट #खुद_बनाओ

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24Sunday

पिछले दो हफ्तों से साइकिल का पिछला ब्रेक देर से पकड़ रहा था — लीवर दबाओ तो रुकने में तीन-चार मीटर ज़्यादा लगते। पहले barrel adjuster घुमाकर देखा, फ़र्क नहीं पड़ा। आज vernier से cable की मोटाई नापी — 1.7 mm की जगह 1.4 mm आई। Cable stretch हो चुकी थी और housing के अंदर Teflon liner भी फटा था। तय किया, दोनों बदलने हैं।

काम का तरीका:

  1. सुरक्षा चश्मा पहना — wire का कटा सिरा आँख में जा सकता है, धूल का मास्क भी लगाया।
  2. Anchor bolt को 5 mm Allen key से ढीला किया, पुरानी cable housing समेत निकाली।
  3. नई Jagwire Road 1.1 mm stainless cable (2000 mm) और 5 mm Compressionless housing डाली।
  4. Cable को brake arm के slot में डाला, anchor bolt हाथ से snug किया।
  5. Barrel adjuster 3 turns clockwise घुमाया।
  6. Lever 10 बार ज़ोर से दबाया — cable stretch settle होने के लिए।
  7. Fine-tune: pad rim से 2 mm दूर, lever clearance 1 mm।

गड़बड़ का नोट:

Housing का end cap hacksaw से काटते वक्त 4° तिरछा कट गया। Ferrule caliper में पूरी तरह नहीं बैठी, cable ने हल्का kink खाया। Brake अभी भी spongy लगा — कारण 10 मिनट बाद torch से देखने पर पकड़ में आया। वही piece दोबारा काटा, इस बार पुराने picture frame scrap से बना 90° hacksaw jig इस्तेमाल किया। सही बैठा। Jig तीन महीने पहले बनाया था, उस दिन सोचा नहीं था इतना काम देगा।

कल सुबह test ride है। अभी के लिए ब्रेक इस इस्तेमाल के लिए ठीक है। अगली बार housing काटने से पहले marking tape से 90° mark करूँगा और jig में छोटा clamp लगाऊँगा ताकि piece हिले नहीं। Pad wear भी अगले हफ्ते दोबारा नापूँगा।

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26Tuesday

आज का काम था — बालकनी की दीवार पर एक छोटा tool-hook 3D-print करना, जिससे hand drill का power cable लटकाया जा सके। केबल हर बार almirah के दरवाज़े में फँस जाती थी और एक बार तो connector के पास kink भी आ गई थी। कुछ permanent fix ज़रूरी था।

पहले Fusion 360 में shape बनाई। Back-plate: 40×40 mm, thickness 4 mm। Hook का opening: 18 mm — drill के cable-end को vernier caliper से नापकर तय किया। दो M4 mounting holes, 25 mm center-to-center। STL export करके Cura में slice किया।

Print settings और गड़बड़ का नोट:

  1. पहला attempt — nozzle 195°C, bed 60°C, fan 100%, infill 20% gyroid
  2. Layer 9 पर hook का arm back-plate से अलग हो गया — साफ़ layer separation दिखी
  3. कारण: filament (generic white PLA) लगभग 6 महीने से खुला था, moisture ले चुका था
  4. दूसरा attempt — nozzle 205°C, fan speed घटाकर 50% किया
  5. Print time: 52 min। इस बार adhesion ठीक रही, arm नहीं टूटा

Wall में M4 holes drill करते वक्त सुरक्षा चश्मा और धूल का मास्क पहना — concrete dust को हल्के में नहीं लेता। Rawl plug डाले, M4×25 mm screws कसे।

नतीजा यह रहा — hook लग गया और cable अब साफ़ लटक रही है। लेकिन जब drill उठाते हैं तो back-plate में हल्की flex आती है। इस इस्तेमाल के लिए अभी ठीक है, लेकिन ज़्यादा weight नहीं झेलेगी।

अगली बार back-plate thickness 4 mm से बढ़ाकर 6 mm रखूँगा, और filament को print से पहले 65°C पर 4 घंटे oven में dry करूँगा। Fan speed का असर adhesion पर इतना होगा — यह पहले ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, अब settings file में नोट कर लिया।

#खुद_बनाओ #थ्रीडी_प्रिंटिंग #वर्कशॉप_नोट #मरम्मत_डायरी

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